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中冶集團(tuán)寶冶特大型高爐爐體電偶損傷率降至0.5%

發(fā)布時(shí)間:2007-12-04 作者: 來源: 瀏覽:1676

       日前,中冶集團(tuán)寶冶建設(shè)“降低爐體電偶的折斷損傷率”QC成果獲2007年度全國冶金施工系統(tǒng)質(zhì)量管理QC成果二等獎(jiǎng)。QC活動(dòng)的持續(xù)開展,使居高不下的特大型高爐施工爐體電偶折斷損傷率降低到0.5%,創(chuàng)造了歷史最好水平。

  在煉鐵過程中,生產(chǎn)操作人員能夠及時(shí)了解高爐爐體各部位溫度運(yùn)行狀況,靠得是設(shè)置在爐體系統(tǒng)中的溫度監(jiān)測電偶。電偶就是觀測爐溫的眼睛,安裝質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到一代爐齡的冶煉監(jiān)控。

  溫度監(jiān)測儀表設(shè)備的安裝,屬多專業(yè)配合。以往施工,外露在爐體壁外的電偶部分極易因結(jié)構(gòu)吊裝、焊接及配合不當(dāng)而被損壞??v觀寶鋼高爐建設(shè)史,1號高爐爐體內(nèi)安裝電偶385支,折斷損傷45支,折斷損傷率為11.68%;2號高爐爐體內(nèi)安裝電偶385支,折斷損傷39支,折斷損傷率為10.13%;3號高爐爐體內(nèi)安裝電偶468支,折斷損傷40支,折斷損傷率為8.55%。接下來進(jìn)行的2號高爐易地大修,即4號高爐工程,爐體內(nèi)安裝電偶多達(dá)972支,由于電裝分公司以《提高溫度監(jiān)測儀表在特大型高爐中的安裝質(zhì)量》為課題,開展QC活動(dòng),在PDCA循環(huán)中,有效采取保護(hù)對策措施,電偶的安裝質(zhì)量明顯得到提高,較前三座高爐施工,電偶折斷損傷數(shù)量減少到32支,折斷損傷率降低到3.29%。于2006年9月1日開始的2號高爐快速大修工程,爐體內(nèi)也是安裝972支電偶。追光逐電98天,工期之短創(chuàng)冶金施工史之最,由于工期緊迫,多專業(yè)、多工種、多層面、交叉立體作業(yè)的非常規(guī)施工法,將會(huì)使外露在爐體壁外的電偶部分,面臨高空墜物、結(jié)構(gòu)吊裝等碰撞危險(xiǎn)的突出問題變得更加突出。電裝QC小組毅然把《降低爐體電偶的折斷損傷率》作為新的課題,繼續(xù)開展QC活動(dòng)。他們認(rèn)真調(diào)查分析,借鑒4號高爐電偶安裝經(jīng)驗(yàn),將2號高爐快速大修工程QC活動(dòng)目標(biāo)確定為,電偶的折斷損傷率小于2%。

  通過認(rèn)真實(shí)施PDCA循環(huán),在整個(gè)工程中,因結(jié)構(gòu)吊裝、焊接,致使電偶折斷損傷的僅有5支,較之以前最少損壞32支的寶鋼4號高爐工程,數(shù)量大大減少,將972支電偶安裝的折斷損傷率降低至0.5%,創(chuàng)造了特大型高爐施工電偶損傷最少的歷史,較好地解決了以往施工中存在的電偶折斷損傷突出的難題,積累了特大型高爐電偶安裝、保護(hù)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

 

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