長(zhǎng)鋼燒結(jié)廠一低一高降成本 (2006-05-15)
發(fā)布時(shí)間:2007-12-04
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長(zhǎng)鋼燒結(jié)廠把降低返礦率,提高礦粉利用率作為降本增效工作的首要措施,通過有效管理,目前,球團(tuán)礦返礦率由原來(lái)的9.53%降至8.78%,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本的壓縮。
為了確保返礦率的下降,燒結(jié)廠從多方面入手,首先,嚴(yán)格控制工藝參數(shù),要求燃燒室的溫度保持在1150攝氏度,煙道溫度在100攝氏度正50攝氏度、負(fù)20攝氏度的范圍內(nèi),生球水分保持8.8%;其次,抓好配料操作,保證配比穩(wěn)定。在生產(chǎn)過程中,要求每個(gè)生產(chǎn)班組勤稱量,定期校稱,以保證配比的準(zhǔn)確性,造球崗位勤抽查,發(fā)現(xiàn)生球粒度波動(dòng)要及時(shí)調(diào)整輥磨,穩(wěn)定上球量,誤差控制在每小時(shí)每爐1噸的范圍,堅(jiān)持大風(fēng)量、薄料層、干球入爐的操作方法;第三,在措施的實(shí)施過程加強(qiáng)考核,每班抽查2次生球粒度、水分和返礦率,要求保證生球率達(dá)到90%,并將考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。
通過一系列有效措施,燒結(jié)廠球團(tuán)返礦率大幅下降,礦粉利用率提高,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本的進(jìn)一步縮減。