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攀鋼板坯連鑄滴鋼不漏 (2006-04-13)

發(fā)布時(shí)間:2007-12-04 作者: 來源: 瀏覽:1318
1號板坯首次連續(xù)5個(gè)月不漏鋼,2號板坯首次連續(xù)4個(gè)月不漏鋼,整體不漏鋼爐數(shù)首次突破7000爐大關(guān),12個(gè)流組中首次有10個(gè)流組同時(shí)保持1000爐以上不漏鋼,單流不漏鋼爐數(shù)首次突破10000爐大關(guān),邁進(jìn)全國同行業(yè)先進(jìn)行列。4月4日,新鋼釩煉鋼廠有關(guān)人士告訴筆者,這“5個(gè)首次”表明,經(jīng)過10余年的探索,攀鋼板坯連鑄不漏鋼控制技術(shù)已經(jīng)走向成熟,其中管理創(chuàng)新起到了強(qiáng)有力的催化作用。 攀鋼板坯連鑄由于受釩鈦鋼水粘度大、流動(dòng)性差以及爐機(jī)距離遠(yuǎn)等因素的影響,不漏鋼控制難度居國內(nèi)前列。自1993年1號板坯連鑄機(jī)誕生以來,新鋼釩煉鋼廠就將控制漏鋼作為一項(xiàng)重要工作,通過加強(qiáng)職工技術(shù)培訓(xùn)、完善鑄機(jī)功能、總結(jié)先進(jìn)操作法、開展“萬爐不漏鋼”勞動(dòng)競爭等措施,使漏鋼次數(shù)逐年降低,2004年漏鋼24次,溢漏率為0.06%,與國內(nèi)先進(jìn)廠家相比還有一定差距。為進(jìn)一步控制漏鋼,2005年,煉鋼廠在管理思路和管理方法上進(jìn)行了大膽創(chuàng)新,變事后分析為預(yù)防性研究,變事故控制為目標(biāo)監(jiān)控。該廠將漏鋼控制小組轉(zhuǎn)變?yōu)椴宦╀摽刂菩〗M,其主要職責(zé)由每次漏鋼后召開分析會,變成定期召開專題會,研究當(dāng)前可能導(dǎo)致漏鋼的影響因素,從中抓住要因制定防范措施。根據(jù)系統(tǒng)化、過程化監(jiān)控的原則,煉鋼廠推出了新的《結(jié)晶器保護(hù)渣液渣層測量管理規(guī)定》、加強(qiáng)對結(jié)晶器保護(hù)渣質(zhì)量監(jiān)控、現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)、結(jié)晶器液面渣況控制、典型案例剖析、先進(jìn)操作法交流等九大不漏鋼控制措施。2005年,新鋼釩煉鋼廠板坯連鑄漏鋼16次,溢漏率為0.03%,進(jìn)入了全國同行業(yè)平均水平;今年一季度在溢漏率為零的基礎(chǔ)上,又取得了“5個(gè)首次”的突破,實(shí)現(xiàn)了不漏鋼控制技術(shù)質(zhì)的飛躍。 不漏鋼控制技術(shù)的成熟,不僅為全廠生產(chǎn)穩(wěn)定創(chuàng)造了條件,也取得了較好經(jīng)濟(jì)效益。僅一季度,由于漏鋼次數(shù)下降,同比減少直接經(jīng)濟(jì)損失300多萬元,有效降低了生產(chǎn)成本。
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