武鋼9年節(jié)省780萬噸標煤 “斤斤計較”省出40億元 (2005-06-13)
發(fā)布時間:2007-12-04
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來源:湖北日報
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武鋼靠科學計量,9年節(jié)省780萬噸標煤,請看??人們通常討厭斤斤計較。但殊不知“計量”講的就是“斤斤計較”,甚至于錙銖必較。所以計量被譽為人類公平與和諧的基石。5月18日,《中華人民共和國計量法》實施20周年;5月20日,“世界計量日”紀念5周年。此刻,武鋼獻上了一份令人驚訝的厚禮:他們靠科學計量,9年少消耗780萬噸標煤,收效達40億元。武鋼,因此成為全國的計量典范。
告別“估堆堆”的歷史
過去,武鋼每年從國外進口千萬噸礦石,需要漂洋過海、江海船車中轉(zhuǎn),拋撒不少??擅髦@樣,因為缺乏準確計量手段,也只好眼睜睜地看著每年損失數(shù)千萬元而有苦難言。武鋼一批科技人員潛心攻關(guān),終于成功研制出“船舶水尺光纖觀測裝置”,并建成船舶水尺計量站,徹底告別了沒有水運計量的“估堆堆”歷史。這項“光纖傳感技術(shù)”取代“人工目測法”,不但提高了計量精度,還填補了我國船舶計量稱重技術(shù)的一項空白。數(shù)據(jù)是驗證這項稱量技術(shù)的最高權(quán)威。僅在2004年,武鋼驗船13582艘次,計量檢尺礦石1147萬噸,減虧4.7萬噸,減少貨損2600多萬元。近年來,還有不法分子利用金錢收買計量人員,有的對計量設備“玩巧”,甚至有人用遠程遙控器“使假”……今年3月的一個早晨,在武鋼碎鐵打包機計量點。工作人員用計算機怎么也無法打開“計量界面”。他們立即對6個數(shù)字傳感器的信號輸入端口逐個排查,意外地查出了一個非法外接的信號發(fā)生器。利用高科技手段擾亂計量稱重的“黑客”被截獲,可能出現(xiàn)的數(shù)百萬元損失得以避免。
計量挖潛就是收獲金錢
特大型企業(yè)最怕那無底洞般的跑冒滴漏。1986年我國實施《計量法》。自那時起,武鋼人樹立了一個理念:計量挖潛就是收獲金錢。為此,他們配備了一支千余人的計量隊伍,投巨資新建了5000平方米的校準檢測實驗室,設置了1000多個能源計量點,配有6萬余臺具有國際先進水平的計量控制、計量檢測設備,以及近百套工業(yè)計算機集散控制系統(tǒng)。生產(chǎn)熱軋鋼板的溫度控制是一道技術(shù)難題。以往采用的單點式測溫法,由于溫度測量高低不一,既影響工藝質(zhì)量,又增加能源消耗。2001年,武鋼計控公司高工吳煊迎難而上,與技術(shù)人員一道研制掃描式測溫裝置。對鋼坯表面溫度的分布狀態(tài)進行多點測量,優(yōu)化鋼坯加溫工藝,使生產(chǎn)熱軋鋼板的熱送熱裝率提高到60%。這項獲得國家專利的計控新技術(shù)投入使用后,僅一熱軋生產(chǎn)線每年就節(jié)約重油、煤氣等燃料費用近2000萬元。武鋼是我省“頭號耗能大戶”。1995年武鋼鋼產(chǎn)量525萬噸,2003年增至831萬噸,增長58.29%;而同期能源消耗(含煤、電、水、汽等)總量,由1995年的606萬噸標煤增至2003年的653萬噸標煤,僅增加7.76%,比產(chǎn)量增幅低51%。噸鋼可比能耗由1995年的960公斤標煤,下降到2004年的775公斤標煤,降低20%。9年累計節(jié)能高達780萬噸標煤,年均計量節(jié)能收效4.4億多元。武鋼還是湖北“第一用水大戶”。他們投巨資改造廠區(qū)水系統(tǒng),又增添數(shù)百萬元的計量監(jiān)控水流設備,從生產(chǎn)到生活基本杜絕了“長流水”現(xiàn)象。使生產(chǎn)用水循環(huán)利用率達到96%,每年節(jié)水6400萬噸。一年要燒掉120萬元煤氣的煉鋼轉(zhuǎn)爐,因燃燒不充分,人稱“氣老虎”。全國勞模、高級技師劉渝興看在眼里,疼在心里,立誓讓每毫升煤氣發(fā)最大的熱。他和徒弟們試驗數(shù)百次,終于獨創(chuàng)出“最大發(fā)熱量和最大回收量”的控制模型,實現(xiàn)了“負能耗煉鋼”。這項技術(shù)還成功地向原技術(shù)輸出國實現(xiàn)了反轉(zhuǎn)讓,為武鋼節(jié)約幾十萬美元。緊接著,劉渝興又開發(fā)出“高爐爐頂煤氣分析系統(tǒng)”,不僅為武鋼創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益,還獲得尤里卡國際發(fā)明金獎。
“精、準、快”的計量原則
“精、準、快”,是武鋼人不變的計量原則。武鋼二熱軋是國家重點工程,生產(chǎn)中使用的紅外測溫儀是進口設備,精度高達千分之四。但在試運行時,紅外測溫儀發(fā)生誤差,產(chǎn)品出現(xiàn)裂縫,軋機也不正常。經(jīng)武鋼技術(shù)人員攻關(guān)測試,發(fā)現(xiàn)外國專家設置的技術(shù)參數(shù)不合理,導致顯示溫度比校準溫度高出184度。起初,外國專家連連搖頭說“NO!NO!”。可是,當他們到實驗室查看了計量人員的校準過程后,不得不服氣地點頭說“YES!YES!”,并更改了技術(shù)參數(shù)。校準精確的儀表重新上線試產(chǎn),裂縫熱軋板隨之消失。武鋼自行研制的精確計量技術(shù),也是碩果累累。用于煉鋼檢測的“轉(zhuǎn)爐副槍系列復合探頭”,獲得國家專利,并使武鋼的鋼材優(yōu)等品率提升到64%以上,達到國內(nèi)同行業(yè)先進水平;“鋼水下渣檢測控制裝置”,能準確地檢測鋼渣含量,快速地分離鋼水與鋼渣,大大提高了連鑄工藝水平;在高爐上運用的“專家系統(tǒng)”,則對煉鐵質(zhì)量實現(xiàn)了有效控制和調(diào)節(jié)……武鋼人還發(fā)明創(chuàng)造了“結(jié)晶器狀態(tài)檢測系統(tǒng)”、“結(jié)晶器專家系統(tǒng)”、“二次冷卻水配水模型”、“高精度水溫差測量”等10多項具有自主知識產(chǎn)權(quán)、且達到世界先進水平的計量技術(shù),隨之而來的是綜合成材率增長到95%以上。今日的武鋼,把古人的手稱尺量縮小到幾萬分之一乃至數(shù)十萬分之一誤差的計算機計量精度。其理念之先、計量之細、意義之大、效益之巨,令人嘆為觀止。